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    散堆填料的應用--階梯環的應用
    瀏覽次數:2549發布日期:2017-02-09

    階梯環的應用

     

    ? 在煉油廠減壓蒸餾塔中應用

    煉油廠減壓蒸餾塔頂油汽冷凝段(φ4.2m)用Dg50碳鋼階梯環代替原三層圓泡帽塔盤,填料層高度1.36m。更換后壓降為3mmHg,僅為原來的11.5%,填料的取熱量為2232kcal/h·m3。塔頂溫度調節靈敏,可穩定在6080。蒸發層的真空度比以前提高很多,每小時可節約蒸汽4.6噸。

    ?  用于脫碳系統的吸收塔和再生塔

    某錦綸廠制氫車間設計能力為1000m3(標)/h。其脫碳系統的吸收塔和再生塔原都采用35*35*4的瓷拉西環作填料。改用碳鋼和聚丙烯階梯環后,生產能力達到1307m3(標)/h,超過了原來的zui高水平1267m3(標)/h;吸收塔壓降僅為0.020.03MPa,約為拉西環的30%;吸收與再生能力顯著提高,傳質系數大約提高50%;操作平穩、質量良好。

    ?  中型化肥廠合成氨脫碳裝置中應用

     某廠以前二次脫碳采用陶瓷拉西環,傳質效率低,且易破碎并堵塞換熱器;二次脫碳氣中CO2含量經常超標,導致甲烷化超溫,影響催化劑壽命,且氫耗增加。自1984年二次脫碳及二次再生采用階梯環后,在日產180噸合成氨的高負荷下,二次脫碳氣中CO2含量仍小于0.1%。

    將二次脫碳吸收塔陶瓷拉西環改為金屬階梯環,同時對填料支承柵板及液體分布板進行更新改造;并將二次脫碳再生塔陶瓷拉西環改用金屬和聚丙烯階梯環,就取得了明顯的效果。

    改造后的技術效果和經濟效益:

     *消除了因二次脫碳氣中CO2含量超標引起甲烷化催化劑超溫的因素;

     經測定,二次脫碳塔阻力由原來的0.05MPa降到0.03MPa;處理氣量由原設計的14800m3(標)/h增至17690m3(標)/h,生產能力提高約20%;

     提高了二次脫碳氣的凈化度,CO2含量由原先的0.30.4%;降至0.070.09%;

     再生塔溶液再生不必開蒸汽加熱,低變工藝氣體熱量*溶液再生所需熱量;

    以二次脫碳氣中CO2含量降低0.2%計算,在現有的能力下,甲烷化反應少消耗的氫氣可使每天增產合成氨1.47t;同時合成氨馳放氣減少排放,使日增產合成氨1.83t,兩項共計增產3.3t/d。年生產日按290天計算,則增產957t/a。按300/噸計算,年產值可達28.71萬元。改造完工后,投資計23萬元,不到一年時間就得以回收!

     某廠設計能力為年產6萬噸合成氨。氣體凈化工藝為常壓改良ADA脫硫中溫變換、加壓改良ADA脫硫、氨基乙酸熱加堿脫碳、銅氨洗、凈化脫碳生產流程為兩段吸收、兩段再生。φ2200mmCO2吸收塔結構為上端10m瓷環,下段25塊雙溢流篩板。

    自投產以來,經常出現CO2吸收塔操作不穩、塔壓差波動,甚至攔液、帶液,因而必須對CO2吸收塔進行改造。1982年將原設計吸收塔上段的38m3瓷質拉西環(φ38*38*3,φ50*50*5、φ80*80*8)改為Dg60*30*3陶瓷階梯環,并對塔結構及塔板篩孔,堰高和液封高度作相對修改,使塔的生產能力得到提高,并改善了塔的操作性能。

    改造后,CO2吸收塔處理氣量由原來的2200025000m3(標)/h提高到2600027000m3(標)/h(折合入塔變換氣量3280034100m3(標)/h),從而使合成氨產量提高到一個新的水平。改造后的再生氣CO2純度亦有顯著提高。

     

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